FA系列棉纺开清棉设备是20世纪80年代后期我国开发的第三代开清棉设备。在实际生产中,设备出现了一些缺点和不足,针对生产需求,我们对国产FA系列开清棉设备进行了革新与改进,取得了良好的效果。
抓棉机
抓棉机打手两侧易出现绕花现象,如操作人员不及时处理,则易引起火警,导致正常的生产受到威胁。改进办法为在打手盘两侧加装金属盘。实践证明,采用铝质材料金属盘最合适。经实际使用,未再出现两侧绕花现象。
混开棉机
混开棉机滚珠轴承F310易卡死,设备维修人员调换不便,影响生产的连续性。将滚珠轴承F310改为滚柱轴承22209,由平套筒改为推排套筒,并对原来的三打手轴承座进行改造,大面积减少了轴承卡死现象,方便维修轴承。
金属探测器
MT901A金属探测器依靠惯性去除金属,无法对大小金属块分开处理。经常出现大块铁丝已从落杂箱落下,小块铁丝仍留在检测箱至落杂箱之间的现象。
对吸风斗进行改造,通过带孔网板增加补风,可将在管内未落下的金属吸至落杂箱中。从落杂情况看,改造后,大小铁丝均可通过落杂箱落下,因棉卷中铁丝含量的大量减少,梳棉机的给棉罗拉被压伤产生的压痕明显减少,针布轧伤的情况有很大改善。
凝棉器
原A045凝棉器打手轴头易出现绕花的现象。采取割除打手轴头两侧的部分小墙板,增加外侧补风,增加羊毛毡厚度,将原4mm的法兰改为8mm等措施,堵花现象明显减少,同时提高了凝棉器的密封程度。
开棉机
纺棉型纤维时,开棉机由于补风不足,易引起细小的落杂倒吸,影响半制品质量,降低了生产效率。改进办法为在机器后侧钢板上开腰型孔,通过增加中部补风,底部的紊乱气流得到有效控制,落杂倒吸现象有了根本好转。
振动棉箱
振动棉箱Φ516铝皮带轮抗拉强力低,在持续的外力作用下,容易出现形变、松动、脱落。通过在Φ516铝皮带轮中心加装铁盘,形变、松动、脱落现象得到了有效的控制。
成卷机
成卷机满卷自停部分采用交流吸铁控制的形式,在机械动作过程中,易出现线圈打火,部件与电线发生摩擦,出现打火现象。将满卷自停的控制方式由电磁形式改为机械形式。在左侧棉卷压钩底部加装触点,当棉卷达到设定长度后,通过自制的杠杆将拔销拔下,辅助轴开始动作。
通过改造,彻底消除了原来交流吸铁打火的现象,提高了成卷机的运转效率。另外,由于取消了原来的电源线、信号线,故电线与部件摩擦起火的现象也得到有效的控制。
另外,从第三紧压罗拉到剥棉罗拉、上下尘笼的传动,牵伸分配不合理,易产生破洞;同时牙轮破损现象严重。现改为采用链条传动,取消两只26齿过桥牙、过桥脚及过桥轴,同时在被动牙轮外增加侧弹簧形式保险销,在棉层过厚时自动脱开,并可大面积减少牙轮破损现象。改造后减少了机配件的消耗,降低了设备保全保养人员的劳动强度;有助于提高产品质量,降低棉卷的重量不匀率。
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