安庆石化腈纶部在困境中寻求突围
发表时间:2012-11-19 发表评论
安庆石化腈纶部对比同行先进企业找差距、定措施,深入开展比学赶帮超和节能降耗、挖潜增效各项管理工作,克服由于市场低迷,装置限产的严峻形势和压力,着力降能耗,促效益,在困境中寻求突围。
该部从7月份开始限负荷生产,由于总产量降低,公用工程消耗分摊效益减薄,综合能耗必然增加。为了尽可能降低能耗,将资源配置最优化。该部聚合装置从8月份开始停运浆化和溶解各一条线,每小时可节电145KW/h;毛条装置现场顶部悬挂着14条照明灯带,由于只有三条生产线在运行,晚上生产照明时只允许间断开6条照明灯带。
10月底通过改造,该部将纺丝装置蒸汽冷凝液C4回收利用,回用到纺丝热牵伸工序做补加水,节约蒸汽量0.5t/h。严格控制纺丝凝固浴浓度,稳定送回收装置稀料量和浓度,以减少低压蒸汽的消耗;回收装置将蒸汽冷凝液C4代替蒸汽用于伴热,每小时可节约蒸汽0.4吨。与此同时,从10月份开始对纺丝4号和5号两条生产线调温调湿机及二烘节能技改项目进行施工,将于11月底全部完工,发挥节能效益。
该部从7月份开始限负荷生产,由于总产量降低,公用工程消耗分摊效益减薄,综合能耗必然增加。为了尽可能降低能耗,将资源配置最优化。该部聚合装置从8月份开始停运浆化和溶解各一条线,每小时可节电145KW/h;毛条装置现场顶部悬挂着14条照明灯带,由于只有三条生产线在运行,晚上生产照明时只允许间断开6条照明灯带。
10月底通过改造,该部将纺丝装置蒸汽冷凝液C4回收利用,回用到纺丝热牵伸工序做补加水,节约蒸汽量0.5t/h。严格控制纺丝凝固浴浓度,稳定送回收装置稀料量和浓度,以减少低压蒸汽的消耗;回收装置将蒸汽冷凝液C4代替蒸汽用于伴热,每小时可节约蒸汽0.4吨。与此同时,从10月份开始对纺丝4号和5号两条生产线调温调湿机及二烘节能技改项目进行施工,将于11月底全部完工,发挥节能效益。
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