齐鲁腈纶厂多措并举提高初生丝质量
发表时间:2013-04-25 发表评论
为改善初生丝束质量,满足后续加工要求,齐鲁腈纶厂积极采取有效措施,重点攻克初生丝硬杆和松散“瓶颈”,为终产品质量的提升奠定了坚实基础。
该厂制定了《初生丝松散、硬杆检查项目与处理措施》,组织职工学习松散丝和硬杆丝产生的原因及处理方法,并要求操作人员每天对纺丝条件进行细致检查,包括清洁导丝器、出口喷淋、溢流盒水量、出口导丝器、传感罗拉、热电阻到位情况等。他们对前纺DCS操作提出了更加严格的要求,对可能影响纺丝生产稳定的氮气系统和压滤系统均做出了明确规定,要求DCS在控制氧含量低于4.0%的同时,必须保证甬道出口微正压、循环风机进出口压力符合工艺要求,尤其是交接班前后1小时内,必须检查现场甬道平衡,以消除氮气系统波动对纺丝运行纺位的影响;技术人员每天靠在现场,对工艺条件进行仔细检查,对工艺参数进行及时调整,并协同班组进行解决处理。
为了能更好地服务下道生产工序,该厂要求前纺纺丝运转班的班长每班2次与后纺水洗工序的班长联系,询问初生丝质量情况,加强沟通,根据反馈的信息立即组织查找各环节中存在的问题,消除质量“短板”,使初生丝质量尽快恢复正常。
与此同时,该厂通过开展班组质量培训、QC小组攻关及“金点子”合理化建议等群众性质量管理活动,将质量意识灌输给每一名职工,达到“全员皆有”。
一系列措施的实施,最大限度地降低了初生丝松散和硬杆现象,为产品质量的提升注入了新鲜的血液,截止4月下旬,初生丝疵点优等品率达到99.37%,较上月提高了1.37个百分点。
该厂制定了《初生丝松散、硬杆检查项目与处理措施》,组织职工学习松散丝和硬杆丝产生的原因及处理方法,并要求操作人员每天对纺丝条件进行细致检查,包括清洁导丝器、出口喷淋、溢流盒水量、出口导丝器、传感罗拉、热电阻到位情况等。他们对前纺DCS操作提出了更加严格的要求,对可能影响纺丝生产稳定的氮气系统和压滤系统均做出了明确规定,要求DCS在控制氧含量低于4.0%的同时,必须保证甬道出口微正压、循环风机进出口压力符合工艺要求,尤其是交接班前后1小时内,必须检查现场甬道平衡,以消除氮气系统波动对纺丝运行纺位的影响;技术人员每天靠在现场,对工艺条件进行仔细检查,对工艺参数进行及时调整,并协同班组进行解决处理。
为了能更好地服务下道生产工序,该厂要求前纺纺丝运转班的班长每班2次与后纺水洗工序的班长联系,询问初生丝质量情况,加强沟通,根据反馈的信息立即组织查找各环节中存在的问题,消除质量“短板”,使初生丝质量尽快恢复正常。
与此同时,该厂通过开展班组质量培训、QC小组攻关及“金点子”合理化建议等群众性质量管理活动,将质量意识灌输给每一名职工,达到“全员皆有”。
一系列措施的实施,最大限度地降低了初生丝松散和硬杆现象,为产品质量的提升注入了新鲜的血液,截止4月下旬,初生丝疵点优等品率达到99.37%,较上月提高了1.37个百分点。
稿件来源:中国石化新闻网
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