安庆石化腈纶部“绿色”技改完美收官
发表时间:2013-11-29 发表评论
11月12日,随着安庆石化腈纶部纺丝1号线开车,纺丝1号线调温调湿机及烘干机改造项目顺利投用。这标志着纺丝装置全部六条线、时间跨度为期两年的调温调湿机及烘干机改造“绿色”技改项目完美收官。
腈纶部纺丝装置调温调湿机及烘干机因运行时间较长,设备腐蚀、老化严重,加上部分设计缺陷造成蒸汽损失,导致能耗、生产成本大大提高,维修成本居高不下等困难,影响纺丝线安全、稳定、高负荷运行。为做好优化节能文章,努力止住能耗“出血点”,该部组织专业技术力量,详细分析摸索机组运行状况,提出技改项目建议,并于2012年2月装置大检修期间完成了2、3号线调温调湿机及干燥机的改造。
2012年10月至12月份,在总结2、3号线改造经验及不足的基础上,该部又对4、5号线调温调湿机及烘干机进行了大幅改进。项目完工后,换热效率大幅提高,保温边缘热风泄漏完全消除,现场作业环境改善效果十分明显。据统计,技改后4、5号线调温调湿机及干燥机蒸汽用量较以前下降0.7吨/时,节能效果较2、3号线成倍提高。
此次1、6号线技改项目同4、5号线一样,是在不停工、边生产边施工的过程中开展的,腈纶部积极组织协调,各相关单位通力合作,克服设计时间过长,物资、材料采购及到货时间延后对工程节点的影响,高标准、高质量完成改造任务,各项工程均达到甚至超过原设计要求。
项目投用后,不仅作业现场环境明显改善,工艺操作、巡检,机电仪维护、检修效率大为提高,而且通过节约蒸汽和减少维修费用,每年增加经济效益412.7万元。
腈纶部纺丝装置调温调湿机及烘干机因运行时间较长,设备腐蚀、老化严重,加上部分设计缺陷造成蒸汽损失,导致能耗、生产成本大大提高,维修成本居高不下等困难,影响纺丝线安全、稳定、高负荷运行。为做好优化节能文章,努力止住能耗“出血点”,该部组织专业技术力量,详细分析摸索机组运行状况,提出技改项目建议,并于2012年2月装置大检修期间完成了2、3号线调温调湿机及干燥机的改造。
2012年10月至12月份,在总结2、3号线改造经验及不足的基础上,该部又对4、5号线调温调湿机及烘干机进行了大幅改进。项目完工后,换热效率大幅提高,保温边缘热风泄漏完全消除,现场作业环境改善效果十分明显。据统计,技改后4、5号线调温调湿机及干燥机蒸汽用量较以前下降0.7吨/时,节能效果较2、3号线成倍提高。
此次1、6号线技改项目同4、5号线一样,是在不停工、边生产边施工的过程中开展的,腈纶部积极组织协调,各相关单位通力合作,克服设计时间过长,物资、材料采购及到货时间延后对工程节点的影响,高标准、高质量完成改造任务,各项工程均达到甚至超过原设计要求。
项目投用后,不仅作业现场环境明显改善,工艺操作、巡检,机电仪维护、检修效率大为提高,而且通过节约蒸汽和减少维修费用,每年增加经济效益412.7万元。
稿件来源:中国石化新闻网
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